舟山质监:回收蒸汽重复利用 节能减排促发展
2009年08月04日
浙江在线新闻网站
浙江在线舟山7月11日讯 一天下午,舟山海洋渔业公司内,锅炉使用企业的代表们围着一个蒸汽池议论纷纷。“这是锅炉集水箱——从锅炉中排放出来的水蒸气,在这个水箱中回收后,再通过水泵输送到锅炉中重新利用。”舟渔公司的工作人员介绍道,“使用这项技术后,我们公司一年共节约费用42.75万元,一年回收的凝结水相当于减少用煤228吨左右、减少污水1.9万吨。”在全市“蒸汽凝结水开式回收系统”现场推荐会上,相关企业代表听取了试点单位的经验介绍,并现场参观了蒸汽凝结水开式回收系统。
日前,这项技术已转化为企业联盟标准,并向全市推广。
据介绍,锅炉蒸汽通过烘道,部分热能被吸收利用,另外部分从烘道散热器出来成为蒸汽凝结水,温度有90℃以上,可直接供锅炉使用,是一种品质优良的理想余热资源。在运用蒸汽凝结水开式回收系统之前,舟山市锅炉使用企业几乎都是把蒸汽凝结水全部排放掉,非常可惜,而且还因此增加了污水处理费用。
舟山富丹旅游食品有限公司是舟山市的又一试点单位,公司在水产品蒸煮、烘干等加工过程中,都离不开蒸汽作为热源进行加热干燥。2007年以来,在质监部门的指导下,公司80%的蒸汽烘道的干燥工序中应用了蒸汽凝结水回收技术。公司相关负责人算了一笔账:公司锅炉每年产汽量为2.4万吨(按一年运行300天计),凝结水回收率按70%计算,可节约能耗12.768万元、节水6.72万元、减少排污费10.92万元,此三项每年为企业节约了30.4万元。同时,因为能耗降低,相同产量产生的二氧化硫及污水排放量也减少了。
据舟山市质监局标准处相关负责人介绍,全市1吨以上锅炉有350台,总吨位1050吨左右,以试点企业的试点数据推算,如果满负荷采用蒸汽凝结水开式回收利用技术,锅炉凝结水回收率可达70%,同时可节煤10%以上,那么全市锅炉使用企业每年共可减少污水排放4410万吨、减少煤耗22575吨、减少二氧化硫排放361.2吨,节约能源及减少污水处理费两项合计近8000万元。
来源:
浙江省质监局
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编辑:
柳博姗