就在几年前,绍兴黄酒集团还是绍兴的排污大户。每年厂里排放的大量高浓度的米浆水成了最头痛的污染物。然而现在,一个小小的改革不但解决了排污难题,还把废弃的米浆水变成了企业的另一个大产品,每年产生经济效益达200万元。
眼下正是黄酒生产的淡季,绍兴黄酒集团的生产区里没有什么工人在作业。可记者跟随集团副总经理胡志明穿梭在飘着酒香的厂区里,还是感受到了循环经济的神奇魅力。
在厂子里记者并没有看到想像中的大木桶、大陶缸之类的生产工具,都是铮铮发亮的金属大罐和一根根架在高空中的运输管道。
胡志明笑了:“你说的那些都是老古董了,我们厂里早就实行机械化生产了。”据他介绍,过去的传统工艺生产黄酒不但效率低下,而且产生的污染也大。为此公司先后投入了2亿多元,用于以技术革新为手段的清洁生产。这一改,污染物产生量降低了70%,产量却提高了70%。
“那一根根管道就是我们变废为宝的秘诀。”胡志明的手指向空中。在过去,厂里产生的米浆水都是作为废弃物来排放的,现在却成了企业白酒生产的主要配料水。
这并不是脑袋拍拍想出来的点子,而是身为一个老牌黄酒制造企业对造酒工艺的极度敏感:米浆水虽然是黄酒生产的主要废物,可含有大量的淀粉和乳酸等有机物,如果用好,这些也是宝贝。
经过无数次研究、试验,研究人员发现,用米浆水代替自来水加入到白酒原料的打浆罐中会有神奇的效果:不但节约了自来水,还提高了5%的出酒率,米浆水回收利用后,达到排放浓度标准。
“很简单,真的很简单,就看你想不想得到。”胡志明对此大发感慨。就在这个改革施行之前,企业里还在为需要投资上千万元建造的废水设施伤透脑筋,可这一循环,一利用,厂里不但大省一笔,还大赚了一笔。
“米浆水的利用只是一个开始。”采访结束时,记者再一次为绍兴黄酒集团的循环利用所感慨。在他们的计划里,冷却水、白酒糟水等等这些过去的废物都是他们今后利用、增收的创意点。