环保:就是从一粒米到一滴酒,从缸到罐,从人工到机械
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2005年08月27日 23:16:47
浙江在线新闻网站
浙江在线8月27日讯(特派记者 李敏)黄酒,是绍兴的一面招牌,作为一种工业,却也不可避免的遭遇环保风暴。
古越龙山绍兴酒,作为目前全国最大的黄酒生产经营出口企业,黄酒年生产能力11万吨。该公司在花大力进行末端污染治理的同时,积极推行清洁产,降低污染物产生量,降低能耗,对高浓度污水进行综合利用,化害为利。
胡志明,身上有三张名片:副总经理、全国评酒委员、高级工程师。既是专家,又是管理者,他的话自然很有代表性。胡志明告诉浙江在线记者,这里率先在绍兴黄酒生产中推行机械化生产,用大罐代替缸、坛浸米、发酵、使污水量下降了50%,水污染物削减40%。尤其是公司将酿酒高浓度米浆水用于白酒投料水,极大削减了污染物负荷。
黄酒生产的浸米米浆水一直以来作为废水经处理后排放。1998年开始公司将浸米米浆水全部回收,用于白酒(酒精)生产的投料水,不但利用了部分的高浓度浸米浆水,降低了污水处理的运行费用,而且提高了白酒(酒精)的出酒率。
该公司黄酒浸米浆水回收利用于白酒(酒精)生产投料水的方法已成功应用于实际生产中,每年可为公司产生的经济效益约60万元左右,节省一次性投资400万元,按照胡志明的话说,流程很简单,但带来的是看得见、摸得着的经济效益。
以年产2万吨机械化黄酒生产线为例,每年回收利用浸米米浆水约为1.5万吨,COD从27400mg/L通过污水处理设施降为进网标准COD1000mg/L以下,年节约运行处理费用22.5万元;节约自来水费支出:5.18万元;提高出酒率5%左右,年多产酒精4.82吨,增效益2.4万元。
黄酒浸米米浆水的回收利用,节约了水资源,减少了排污量、污水处理费用和设备投资,防止了黄酒生产中高浓度污水的跑、冒、滴、漏现象和由于废水管网破损引起的污染事故,实现了清洁生产。
从一粒米到一滴酒,浙江在线记者也感受到了循环经济。
来源:
浙江在线
作者:
特派记者 李敏
编辑:
李敏
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