3月25日,扬帆集团有限公司日处理能力800吨的生活污水处理站顺利通过市环保部门的初检,“扬帆”的节能减排工作由此再迈上一个台阶。
近年来,“扬帆”把能源管理纳入公司的重要工作来抓,坚持节约与技术创新、科学管理相结合,通过改造生产设备、推广节能技术,建立严格管理考核制度,在节能减排工作上取得了明显成效,为“扬帆”最终创建“绿色船企”打下了坚实基础。
创新和推广节能设备
“扬帆”作为一家拥有几十年历史的船舶企业,部分生产设备存在老化严重、能耗高、效率低、资源利用率不高的问题。为改变这一状况,2005年起,“扬帆”逐步加强了对节能降耗技术的改造,大力推广节能设备的应用。
目前,该公司办公大楼、各生产车间、现场以及职工宿舍均换装了节能灯;部分生产线上的焊接设备全部采用了高效节能的二氧化碳焊机,该焊机在单位时间内,可比普通焊机节能30%以上;淘汰了所有耗能较大的老式20立方米空压机,更换为100立方米移动式空压机;对老式的起重设备JO型电机全部进行了更换;设计制造了一批新式夹头,从而彻底解决生产场地内原先的临时气管、软管接头处漏气问题。
“扬帆”还投入148万元建起了一座日处理能力800吨的生活污水处理站,有望于近期投入使用。据公司设备处负责人介绍,经污水处理站处理后的水质可达到国家一级水质要求,这在全市尚属首家,届时可完全解决公司每天灌溉花木、办公大楼卫生间用水等约400吨的用水。
将节能降耗落到实处
为真正将节能降耗工作落到实处,“扬帆”制定了严格的《节能目标责任制》,还出台了 《空调使用管理规定》《用电管理制度》《动用大型能耗设备申报制度》等一系列规章制度。通过细化指标、层层考核、奖惩分明,有效调动生产部门节能降耗工作积极性。公司还于去年初成立了能源管理领导小组、设立了能源管理科,完善了公司内部节能管理网络。
有了规章制度的保障,“扬帆”的节能降耗措施进一步得到落实,节能降耗成效逐年增强。从2006年起,“扬帆”在造船总量及工业总产值大幅度提升的同时,总能耗小幅上升,单位能耗指标逐年减少。据统计,与2005年相比,2006年公司万元产值耗电(度)下降35%;万元产值用水(吨)下降26%;万元产值耗氧气 (吨)下降34%;与2006年相比,2007年公司万元产值耗电(度)下降8%;万元产值用水(吨)下降35%;万元产值耗氧气(吨)下降11%。
去年,“扬帆”被评为浙江省2007年度节能先进集体,员工叶剑涛被评为省节能先进个人。
高标准建设“绿色船企”
目前“扬帆”已制定了更高的能源管理目标:到“十一五”末,企业万元产值耗电、用水以及用气都将在2006年的基础上降低20%,从而接近国内造船企业中能源管理先进水平。
公司负责人表示,为加快实现这一目标,“扬帆”将进一步建立健全能源管理检测、统计制度,监督检查能源管理相关制度,大力营造企业“节能减排、人人有责”的氛围,要让每个员工都参与到该项工作上来,为公司实现“绿色船企”而努力奋斗。
随着“扬帆”节能减排各项工作的扎实推进,“从自身做起、从细节做起”“节能减排、人人有责”的氛围,正在该公司内部形成。我们有理由相信,“扬帆”创建“绿色船企”之路必将越走越宽阔。