浙江在线05月20日讯 一台旧式络筒机需4名工人管,而全自动络筒机一名工人可管4台。昨天,记者在绍兴飞日棉纺织有限公司目睹了新老设备生产效率之高低。
“飞日棉”是越城区一家纺纱企业,目前拥有7万多锭生产能力。走进该企业自动化生产车间,相对安静的空间、干净的地面、适宜的温度以及稀疏的人群,和原先多数纺企噪声大、粉尘多、室温高形成强烈反差。公司总经理王志祥坦言:“近年来,用工成本的快速上升让利润微薄的棉纺织企业感到吃不消,我们陆续进行技术改造,也是被逼出来的。”
王志祥第一次尝到“机器换人”的甜头是在10年前。当时,王志祥看到纺纱前道设备清花机和梳棉机噪声大、占地大,两台设备每班还需要6名员工操作,按“三班制”工作计算,企业需要配备18人。为此,“飞日棉”投资300多万元引进了清梳联合机,投产后不但没了以往的噪声,减少了车间粉尘含量,而且设备占地减少,更重要的是一班仅需一人看管,比以前节省了15名员工,而且产品质量大大提高,不少客户因此指定要“飞日棉”的产品。
初试牛刀,就让王志祥感慨“机器换人”红利不小。2010年,“飞日棉”趁着乔迁新址的机会,投资数千万元引进35台集体落纱的细纱机、15台德国和日本产自动络筒机等纺纱设备。贵州籍细纱工曾习告诉记者,以前采用手工落纱,每天承担拔插的工作量很大,一天下来腰酸背疼,现在这些挺累的工作全由机器代替,自己只要巡查设备,保证正常运转就行,感觉轻松多了。
曾习工作时的轻松,让仍坚守在老设备上的王芳秋羡慕不已。记者看到她时,她正手脚麻利地在上纱管,身子移动时还用脚挪动地上30多公斤重的筒纱箱。趁着间隙,她擦了把额头的汗说:“刚开始做这份工作,觉得手脚好笨又很累,现在熟练了还行,但体力消耗太大,与自动设备根本无法相比。”
“采用自动络筒机降低用工的效果很显著。”据介绍,采用普通络筒机,需要4名挡车工来管,“三班制”需要挡车工12名。采用自动络筒机后,一名挡车工就可以管4台。每万锭节约用工50人以上,有效缓解了目前企业招工难问题。
“近几年,我们陆续投入的技改资金已超1亿元,企业赢得了很多的客户,今后如果经济条件允许,企业还会深入推行‘机器换人’。今年已打算投入100余万元,引进自动理管机,减少这方面的人力投入。”王志祥告诉记者。
专家点评
“机器换人”是绍兴传统产业转型升级的一条快捷而有效途径。金融危机以来,一方面欧美等发达国家对纺织品质量要求越来越高,对来自中国的纺织品反倾销反补贴及保障措施不断上升,使我市纺织业面临较大压力;另一方面,企业用工成本不断上升,而且招工难。“机器换人”的效果给我市优势传统产业带来希望,报道中提到了“飞日棉”实行“机器换人”前后的数据对比,给其他相关企业提供了启示,也使我们对我市纺织产业发展充满信心和期待,对企业家应对困局的理性选择报以掌声。
我们不难看出,“飞日棉”采取“机器换人”产生了资本有机构成提高,产品质量提高、市场需求上升,职工工作环境明显改善,职工数量相对减少,环境变好、管理成本降低等四种效应。“机器换人”的代价就是新机器短时间投入相对较高,但新机器相同产量对土地需求往往降低,土地厂房投入减少可部分抵消新机器的投入,所以用发展的眼光看,实行“机器换人”应是先下手为强。
绍兴市委党校经济学教授杨宏翔
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