浙江在线05月13日讯 3000平方米的生产车间仅有10名员工穿梭其中,500余台意大利罗纳地全电脑袜机不停地运转着。昨天,记者在浙江嘉梦依袜业有限公司织造车间现场感受了这一幕。如果不是亲眼所见,很难想象大车间顺利运转的背后,是一条自动输送带创造的奇迹。
“嘉梦依”是诸暨一家专业生产男女丝袜、儿童丝袜、棉袜及内衣系列产品的企业,产品生产对员工依赖性较高。公司董事长金建明告诉记者,近年来企业在发展中遇到招工难、用工贵问题较为突出,尽管公司在新厂区新建了员工宿舍楼、自助餐式食堂,免费提供健身场所和各种娱乐设施,但招工仍跟不上生产需求,直接影响了企业的发展。
“机器换人”为“嘉梦依”带来了福音。“以前,织造车间生产的产品流转到拼缝车间全靠人工搬运,工人把织好的袜子放进袋里,背来背去到处跑,袋子若是地上一拖,极易产生静电,影响袜子质量。之后公司投资100万元安装了一条自动输送带后,产品能直接运输到指定存放区。”金建明给记者算了笔账:有了这条自动输送带,可以省掉20多名搬运工,每年节省人工成本100万元左右,相当于一次性技改投入一年收回。
在拼缝车间,金建明指着一排排新缝机和多台自动缝头剪档一体机告诉记者,如果按照公司转型升级之前老厂区的设备标准扩大到现在的规模,工人起码需要再招400人,但在设备更新、工序优化之后,公司只需要再招200人,足足省去一半人力。其中,自动缝头剪档一体机的引进,摆脱了以前缝头、剪档工序都要由人工完成的局面,而且还使车间每天的日产量提升约2万双袜子。但是新引进的进口设备自动化程度高,对员工素质的要求也相应提高,这就需要我们加紧对员工的培训。
金建明认为,“机器换人”最大的好处是换出了速度和质量,减轻了工人劳动强度,是企业发展的必由之路。从一个工人管七八台袜机到管十一二台袜机,从电子跟踪卡扫描仪替代人工统计,员工只要设定程序,看看有没有断线,确保正常运作,就可腾出更多时间去抽检,保证产品质量。
“今年公司还计划投资500万元左右,逐步完善各个生产环节,做到能用机器代替的岗位基本上用机器,真正实现企业减员增效的目的。”尝到甜头的金建明又有了新的动作。
专家点评
浙江理工大学副校长杜时贵:从全省角度看,浙江制造的低成本优势已经不复存在,对于劳动密集型产业较为集中的绍兴恐怕感受最深。采取“机器换人”的做法,既能缓解招工难的问题,节省企业用工成本,又能提高装备自动化程度,保证产品质量,可以说是一举两得的好事。对于当前一些中小企业来说,应该是易学易用、见效快的升级捷径。浙江嘉梦依袜业有限公司通过“机器换人”的做法取得了明显成效,这是一个很有说服力的案例。欣闻绍兴最近已发出“机器换人”总动员,相信将对推动绍兴企业,特别是传统产业的升级换代起到十分有效的作用。建议绍兴政府部门在推进过程中,出台一些针对性的扶持优惠政策,同时发挥当地高等院校的知识播种机作用,对员工进行相应专业知识培训,以尽快解决“机器换人”带来的知识脱节。
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